3月中旬,武汉石化联合三车间完成干气提浓装置压缩机优化改造项目,电机电流降低80安,年节省电费约300万元。
该公司联合三车间干气提浓装置半产品气压缩机K8201A/B是装置关键设备。由于工艺调整,机组实际负荷只有设计的55%,长期低负荷运行,振动大、能耗高,影响机组的稳定性和使用寿命。为此,该公司机动处会同联合三车间进行联合攻关,制定机组改造方案,在机身缸盖处新增余隙负荷调节系统,可根据控制系统手动确定机组负荷参数,进而调整余隙容积大小,实现压缩机排气量无级控制调节,确保压缩机运行状态最佳。
3月中旬,K8201B机组余隙改造项目完成调试,开机试运后机组运行状态明显改善,振动比改造前大幅降低,实现60%~100%负荷无级调节,电机电流降低80安,每年可节省电费约300万元。